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如何改進拉力試驗機杠桿擺動的平衡

瀏覽次數(shù):2007發(fā)布日期:2015-12-17
 從zui初國內(nèi)*臺懸式絕緣子熱機性能試驗裝置開始,國內(nèi)一項項拉力試驗機的改進,都*我國拉力機,材料試驗機領(lǐng)域的空白,為我國產(chǎn)品的出口建立了必要的測試手段,為進一步研究懸式絕緣子的性能奠定了良好的基礎(chǔ)。
  下面跟大家講一下拉力試驗機杠桿擺動平衡的改進方案,其中的50噸持久拉力試驗機(簡稱拉力機)的杠桿擺動的微調(diào)出現(xiàn)了難以調(diào)節(jié)的問題,滑差式勵磁調(diào)速電機的允許使用范圍是120~1200r/min,而實際平衡時所需轉(zhuǎn)速只有20~30r/min,當轉(zhuǎn)速低于30r/min時調(diào)速電機輸出的轉(zhuǎn)速則不穩(wěn)定,杠桿的擺動就不易平衡,給操作帶來困難,并且長期使用也會影響調(diào)速電機的壽命。為此,我們根據(jù)客戶需求對熱機裝置中的拉力機杠桿擺動自動平衡微調(diào)速度的范圍進行了研究改進。
  電子試驗機結(jié)構(gòu)較先進,占地面積也較小,適用于溫度經(jīng)常變化下的各種疲勞試驗,但在杠桿擺動平衡上還存在自鎖性不太理想的間題。由于拉力機結(jié)構(gòu)形式已定,因此,只能從減速方面來考慮解決這一問題,即降低C軸的速度。
  1.降低調(diào)速電機中的電機速度:從而降低其下限范圍,以達到降低C軸zui低速度的目的。
  2.提高行星擺針輪減速機(簡稱減速機)的減速比,也可以降低C軸的zui低速度。
  根據(jù)我們調(diào)查,電機的zui低轉(zhuǎn)速為960r/min,而拉力機原電機轉(zhuǎn)速是1200r/min,如果改用轉(zhuǎn)速為960r/min的甩機,每分鐘也只降低了240r,作用不大,不能滿足要求,故不宜選用此方法因而尸能從更換減速機方面來考慮。在更換減速機時,我們既考慮到了更換后的減速機的功率匹配和應具有較大的減速比,又考慮了其互換性的問題。同時我們還做了有關(guān)強度計算和驗證試驗,從而得出:增大減速機的減速比,降低其輸出軸轉(zhuǎn)速并不會損壞A軸,B袖和C抽。我們根據(jù)有關(guān)手冊查得XW1.5--53-289(187)型減速機與更換前的減速機相比,安裝尺寸基本相似,功率相同,減速比卻提高了3~5倍,比較合適。故我們決定選用XW1.5--53-289型減速機。由于更換前、后的減速機的功率相同,安裝尺寸基本相似,因而其互換性好,大大減少了工作量及工程費用,并保證了拉力試驗機的精度。
  減速機更換后,拉力機杠桿擺動平衡問題得到了解決,拉力負荷在58kN(6t)以下,杠桿上下擺動兩次就自動平衡了,基本滿足了操作的要求?,F(xiàn)將減速機更換前后拉力機的性能比較列于下表。
  熱機裝置中拉力機杠桿擺動平衡改進后,使試驗人員操作方便,并提高了懸式絕緣子熱機性能測試的準確性。
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